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上海千实解读电磁阀造成水分形成的原因及处理

作者:[db:作者] 发布于:2023-04-21 点击量:

电磁阀是压缩机吸人湿空气后,在冷却时形成的水分使气动装置的元件生锈、影响气动元件动作。


水分造成的影响如下:


1.管道。造成管道内部生锈;管道腐蚀,造成空气漏损,容器破裂;管道底部滞留水份造成空气流量不足,压力损失增大。


2. 元器件。


管道生锈,加速过滤器网眼堵塞,使过滤器不能工作;


管内锈屑进入阀门内部,引起动作不良,空气泄漏;


锈屑使元器件咬合,不能顺利运转;


直接影响气动元器件的零部件,引起转换不良,空气泄漏和动作不稳定;


水滴侵入执行器内部,造成动作不良;


水滴进入元器件内部,使不能顺利运转;


水滴冲洗润滑油,使润滑不良,阀门动作失灵,执行元件运转不稳定;


阀内滞留水滴造成流量不足,压力损失增大;


发生水击现象引起元器件损坏。


3. 环境。从排气口向外放出的泄放水,污染环境。水分造成的故障可采用的故障处理方法是除水,即压缩机出口温度下降到使所含水分析出水滴,并排除。为此,在压缩机后应设置和安装冷却器和分离器,在压缩机人口安装空气过滤器。水平管道有一定斜度,在低端安装排水阀。出口安装干燥器。


电磁阀采用的除水措施如下。


a.吸附除水法:用吸附能力强的材料吸附水分,例如用硅胶、铝胶和分子筛等


b.压力除湿法:提高压力,使体积缩小,温度降低,从而析出水滴。


c.机械除水:用机械阻挡、旋风分离等除水。


d.冷冻除水:用制冷设备使空气冷却到露点以下,使水气凝结成水析出。


热交换器内部发生泄漏的可能性检查


将热交换器总成从设备上卸下来,次是在液腔中充满水,将油控中的液压油放干净,注入压力为0.78Mpa的压缩空气,保持60分钟,观察液腔中的水面,液面无变化,也没有气泡溢出,再次证明液压油不能进入冷却液中。第二次是在油腔中充满水,将液腔中的冷却液放干净,同样注人压力为0.78Mpa的压缩空气,保持60分钟,观察油腔中的水面,同样液面无变化,也没有气泡溢出,证明冷却液也不能进入液压油中。为了排除因工作温度的不同对测试结果准确性的影响.我们对注人热交换器的水加热到90C,再按照上述方法进行测试,其结果还是-样。由此可以肯定,热交换器是完好无损的,不存在内部发生泄漏的可能性。


换向阀的常见故障


换向阀的故障主要表现为机械故障及电磁先导阀故障。机械故障主要表现为动作不良和泄露,其主要原因有压缩空气中有冷凝水、混入粉尘、铁锈、异物、密封圈质量、润滑不良等。电磁先导阀故障主要是铁芯的机械故障,异物侵入后阻塞气路或造成动作不良,电器故障等。

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